這個過程需要從壓氣機抽取部分低溫空氣作為冷卻介質,因此會影響到壓氣機內部氣流的狀態。
許寧雖然對這一原理有所了解,但畢竟不是他擅長的領域,所以一時之間沒有考慮到這一點。
“謝謝你提醒我,師姐。”
說完,他迅速整理好桌上的資料,準備去找閻偉忠商量。
因為除了與壓氣機改進相關的進氣畸變測試外,其他項目的最終決定權都在閻偉忠手中。
“不用謝,能幫上忙就好。”
姚美玲本想給對方一個擁抱表示鼓勵,但想了想還是不合適,隻好放下半抬的手臂。
“要是早點想到就好了。”她自言自語道。
幸運的是,這時閻偉忠恰好回到控製室,沒讓許寧察覺到她的尷尬。
“閻總,關於接下來的空中性能測試,師姐有個建議……”許寧說。
鑒於他的表現,這個提議很快得到了批準。
1996年時,非接觸式在線測量技術還不成熟,因此團隊連夜在高壓渦輪導向器上安裝了鎧裝熱電偶進行監測。
三個小時後,數據出爐,分析結果證實了姚美玲的猜測。
當發動機處於最大加力狀態時,渦輪進口溫度呈現出預期中的拋物線分布;
然而,在降低轉速尤其是接近最小加力位置時,溫度場變得非常不均勻。
這種現象與之前兩架原型機記錄的情況相吻合——最劇烈的變化發生在跨音速加速或減速過程中。
“終於找到了!”
控製室內,看到結果的人都感到十分興奮。
氣膜冷卻技術在這個時代被視為尖端科技,國外對此技術嚴密封鎖,以至於過去十幾年裡全球僅有一篇相關論文問世。
根據物理原理,氣膜孔的研發細節如大小、布局乃至形狀都會顯著影響其效能,但在80年代末期,國內顯然缺乏深入研究的能力。
許寧提出的顫振主動控製技術,就像603所秘而不宣的寶貝一樣;
渦輪葉片上的氣膜孔研發對於羅羅、通用電氣、普惠或是留裡卡土星這些大公司來說,也是絕密。想要學習借鑒卻無從下手。
因此,在閻偉忠等人研發渦輪葉片時,他們選擇了最簡單的圓孔方案。
雖然冷卻效果勉強湊合,但好在渦噴14的渦輪前溫度並不算極端,而且這種研發相對簡單,不容易出錯。
如果研發本身就有缺陷,那麼至少它會表現得比較穩定——儘管是在一個較低的水平上。
然而,問題並非出自研發,而是製造過程,特彆是氣膜孔的加工環節。
航空工業中常見的廠所分離製度確實有助於資源集中,但也導致了研發單位和生產廠家之間缺乏緊密合作。
410廠與606所之間沒有直接的隸屬關係,即便需要配合工作,也不存在服從管理的說法。
這次隨閻偉忠來到涪城的都是606所的工程師們,他們對生產流程了解有限,麵對難題一時不知所措。
為解決此類協作不暢的問題,後來引入了總工程師負責製,且證明相當有效。
不過,對於80年代中期立項的八三工程及昆侖發動機項目來說,並未設立這一機製。
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